AO污水處理工藝中提高氨氮處理效率的技術(shù)
A/O工藝以其低廉的施工成本與運行費用得到了廣泛的應(yīng)用。但采用A/O工藝進(jìn)行處理,其脫氮率受回流比R的限制 ,脫氮率為80%—95%之間,出水總氮含量仍然較高。
例如,某高氨氮廢水氨氮含量為500mg/L,出水總氮含量依然在100mg/L—25mg/L,而我國城鎮(zhèn)污水處理廠排放總氮限值為15mg/L。因此,需要突破A/O工藝的脫氮率受回流比的限制,進(jìn)一步提高A/O工藝的脫氮率,現(xiàn)有技術(shù)一般是采用單獨反硝化技術(shù)對A/O工藝進(jìn)行改進(jìn),對其出水進(jìn)行進(jìn)一步脫氮。其中的反硝化技術(shù)主要有SBR工藝、反硝化顆粒污泥或固定床等,但是,這些反硝化技術(shù),一方面增加了A/O工藝系統(tǒng)的復(fù)雜程度,成本高;另一方面,反硝化后殘余有機物會帶來二次污染。
我司技術(shù)工藝克服現(xiàn)有的A/O工藝或其改進(jìn)工藝的脫氮率受回流比的限制、 在傳統(tǒng)A/O工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行了工藝改進(jìn),曝氣池(O池)溶解氧躍升位置(即DO突躍點)的泥水混合液作為硝化液回流至氧池(A池);與此同時,在曝氣池的溶解氧躍升位置添加碳源。脫氮率能夠達(dá)到近100%,脫氮率高,出水COD低于50mg/L,操作簡單,適用范圍廣,易于工業(yè)化實施。
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